近日獲悉,今年年初以來,中國石油西南油氣田公司以采氣工藝為抓手,錨定“老井復產穩產”目標,在老氣田科學開展“壓艙石”工程,全面摸排老井狀況,因地制宜實施“一井一策”舉措,收到顯著效果。1至7月,西南油氣田對70余口老井開展工藝措施,累計增產天然氣超4300萬立方米,較去年同期增長166%,跑出了老井挖潛增量“加速度”。
西南油氣田在2023年投產4套負壓采氣工藝現場的基礎上,積極開展選井和工藝論證。新投運的2套負壓采氣工藝設備,成功讓麻8井等關停井復產,促進了負壓采氣工藝技術高效推廣應用。上半年,采用負壓采氣工藝復產增產的老井增至13口,日增產天然氣超8萬立方米,累計增產天然氣超1100萬立方米,較2023年同期增加121%,負壓采氣復產氣量實現大幅增長。
為充分吸收頁巖氣平臺增壓工藝規模化應用的成功經驗,西南油氣田結合常規氣井管理的特點,在常規老氣井推廣應用集輸站增壓采氣工藝措施。岳114井站首次實施常規老氣井集中增壓獲得成功,站內集輸的5口老氣井實現復產增產,日增天然氣超1.7萬立方米,上半年累計增產天然氣320多萬立方米,增壓采氣工藝增產效果明顯。
西南油氣田發揮車載壓縮機氣舉作業的優勢,優化生產運行管理程序,有效縮短作業前期的準備時間,快速響應項目建設單位需求。上半年,累計實施47井次,增產天然氣1600多萬立方米。針對磨溪氣田一口老井的具體情況,西南油氣田優化現場作業人員配置,強化設備日常維護,實現長期24小時連續作業穩定運行,上半年累計增產天然氣530多萬立方米。
西南油氣田持續推廣應用“柱塞+間開”、電潛泵等成熟井下排水采氣工藝,在井26井連續運行電潛泵工藝。上半年,井26井采氣工藝運行平穩高效,日增產天然氣超3.5萬立方米,累計增產天然氣630多萬立方米。在邛西8井等井實施“柱塞氣舉+間開”工藝,上半年累計增產天然氣近250萬立方米,通過井下排水采氣工藝,實現關停井復產。
下一步,西南油氣田將加強成熟采氣工藝在老井挖潛方面的應用,評估和引進新技術、新工藝,不斷拓展老井挖潛工作“武器庫”,強化工藝應用現場跟蹤及優化調整,高效實現關停老井復產、低效老井增產,為公司高質量上產500億立方米夯實基礎。