記者18日從北京天然氣管道有限公司技術(shù)部門獲悉,陜京天然氣輸氣管道榆林壓氣站RY3403機組例行檢修后平穩(wěn)運行超過三周,各項指標(biāo)符合要求,企業(yè)研發(fā)團隊自行研發(fā)的內(nèi)部高速運轉(zhuǎn)核心部件帶動的驅(qū)動端和非驅(qū)動端軸振動值為8—9μm,小于維修前的11—13μm,達到了國際同類機型性能。
陜京四線烏蘭察布壓氣站輸氣設(shè)備。攝影:張景陽
這標(biāo)志著北京管道公司進口設(shè)備核心部件國產(chǎn)化替代工作在技術(shù)應(yīng)用層面邁出了堅實的一步,在打破國外壓縮機技術(shù)壁壘方面取得了突破性進展。
據(jù)悉,陜京天然氣輸氣管道此次檢修的壓縮機組是進口的RF4BB36型離心式壓縮機,技術(shù)人員在檢修中發(fā)現(xiàn)壓縮機核心部件轉(zhuǎn)子一級葉輪入口存在3cm長裂紋,且平衡盤密封的第三組梳齒也出現(xiàn)較嚴重的磨損,為保障首都正常供氣,企業(yè)技術(shù)團隊提前與國內(nèi)技術(shù)實力較強的相關(guān)企業(yè)溝通和交流,并安排工程師開展葉輪及平衡盤測繪,直接參與重新制造新葉輪與平衡盤,在45天內(nèi)完成了整個葉輪及平衡盤的加工、裝配和測試工作。
北京天然氣管道有限公司管道壓縮機工程師史寧崗介紹,進口壓縮機備件長期依賴國外廠家進口且工期長,為了推動進口壓縮機組相關(guān)設(shè)備國產(chǎn)化,企業(yè)專門成立技術(shù)攻關(guān)團隊,提前與國內(nèi)壓縮機備件生產(chǎn)廠家進行技術(shù)交流調(diào)研,明確制備工藝、精心安裝調(diào)試,最終一次試機成功。