摘要:隨著能源和環(huán)境問題日益嚴(yán)峻,國家對電站的問題日益突出,對環(huán)保工作要求更高,低低溫?zé)煔馓幚砑夹g(shù)在在許多發(fā)電站得到了應(yīng)用,它不僅保證了較高的除塵效率,而且解決了下游設(shè)備的防腐蝕問題。
前言
隨著能源環(huán)境問題日益嚴(yán)峻,國家對電站的節(jié)能環(huán)保工作提出了更高的要求,低低溫?zé)煔馓幚砑夹g(shù)在許多電站得以應(yīng)用。其將電除塵器進(jìn)口前的煙溫深度降低至露點附近,煙氣中的硫酸霧會被飛灰顆粒吸附,然后被電除塵器捕捉后隨飛灰排出,不僅保證了更高的除塵效率,還解決了下游設(shè)備的防腐蝕難題。
1 火電廠低低溫?zé)煔馓幚硐到y(tǒng)煙氣余熱利用技術(shù)的研究背景
實踐證明,低低溫?zé)煔馓幚砑夹g(shù)與濕法煙氣脫硫工藝的組合可以達(dá)到高效除塵、脫硫的效果,是達(dá)到電站鍋爐煙氣超凈排放的有效途徑之一。另一方面,回收的煙氣余熱若引入蒸汽回?zé)嵯到y(tǒng),用于加熱凝結(jié)水,則成為低低溫?zé)煔庥酂崂孟到y(tǒng),可以節(jié)省回?zé)岢槠鸬教娲糠值蛪杭訜崞鞯墓δ埽?jié)省的抽汽返回汽輪機(jī)繼續(xù)做功,會提高機(jī)組的循環(huán)效率。因此,電站低低溫?zé)煔庥酂崂孟到y(tǒng)使環(huán)保與節(jié)能相結(jié)合,具有雙重功效。電站熱系統(tǒng)節(jié)能分析方法大多以熱力學(xué)第一定律為依據(jù),如施延洲等在某電廠煙氣余熱利用系統(tǒng)熱力試驗中采用熱平衡法進(jìn)行節(jié)能分析。閆水保、郭江龍等指出了等效熱降法、矩陣法和循環(huán)函數(shù)法等分析方法之間的關(guān)系。這些方法均基于能量和質(zhì)量的守恒,利用系統(tǒng)熱力學(xué)平衡的概念來分析、完善所研究系統(tǒng),但它們僅考慮了能量的數(shù)量而忽視了能量的品質(zhì),所以在分析系統(tǒng)能量品質(zhì)下降的原因上無能為力,因此也無法正確地分析系統(tǒng)節(jié)能和優(yōu)化的潛力。而熱力學(xué)第二定律指出了能量轉(zhuǎn)換的方向性,注重于能量的品質(zhì)與可用性。以熱力學(xué)第二定律為依據(jù)的熵產(chǎn)法能夠?qū)煔庥酂崂眠^程中的不可逆損失進(jìn)行分析和量化,同時辨識系統(tǒng)中不可逆損失的原因和產(chǎn)生的部位,可以清晰揭示出能量在傳遞和轉(zhuǎn)換的各環(huán)節(jié)中能量耗損的分布特征,從而更好地為提高低低溫?zé)煔庥酂崂玫挠行灾敢较颉?br />
2 低溫余熱回收過程的實驗分析
在空氣預(yù)熱器出口和電除塵器之間的煙道中增設(shè)低低溫省煤器,將煙溫深度降低至約90℃,其水側(cè)通常與回?zé)嵯到y(tǒng)中的某級(或某幾級)低壓加熱器并聯(lián)連接,回收的余熱用于加熱部分凝結(jié)水,以排擠對應(yīng)的抽汽,增加機(jī)組做功功率。相對低低溫?zé)煔鈫渭壔責(zé)崂茫绲偷蜏厥∶浩鞑⒙?lián)于幾級回?zé)峒訜崞鳎瑒t稱之為低低溫?zé)煔舛嗉壔責(zé)崂谩W詘一l級加熱器出口引出凝結(jié)水進(jìn)入低低溫省煤器加熱,吸收煙氣余熱熱負(fù)荷后,回到m級加熱器人口的主凝結(jié)水管道,此過程中,排擠了x~m級加熱器的抽汽。以低低溫?zé)煔饽┘壔責(zé)崂渺禺a(chǎn)分析為基礎(chǔ),對其多級級回?zé)崂孟到y(tǒng)進(jìn)行熵產(chǎn)分析。基于上述流程,于某垃圾焚燒電廠內(nèi)完成了示范項目的建設(shè)與調(diào)試,并開展了工業(yè)化實驗分析。圖 1 為所述方案的正視流程和側(cè)視流程圖。
2.1 實驗案例一
除塵后的低溫?zé)煔鈼l件:溫度150℃,含塵量約2g/Nm3,流量約92,881Nm3/h,含水率31%。除塵后的低溫?zé)煔?呈U形流過整套系統(tǒng)。在入口側(cè),煙氣1首先經(jīng)熱管2降溫后回收部分顯熱,溫度降低至120℃,之后進(jìn)入列管冷凝器3的殼程將煙溫降至露點溫度以下,約34℃。管程內(nèi)的常溫冷卻水5被相應(yīng)加熱并獲得熱水6。在該過程中,余熱回收總量可達(dá)13MW,煙氣冷凝液4則由設(shè)備底部排出。在出口側(cè),低溫?zé)煔饨?jīng)熱管2回收入口側(cè)煙氣1顯熱后溫度重新升高,達(dá)到80℃,最后經(jīng)煙囪順利排出。采用上述方法回收所得余熱每小時可將300t水由20℃加熱至60℃,該熱水可作為鍋爐給水循環(huán)利用或周邊居民生活供熱。
2.2 實驗案例二
低低溫?zé)煔庥酂崂盟畟?cè)系統(tǒng)。為防止嚴(yán)重的低溫腐蝕,系統(tǒng)設(shè)置了回水再循環(huán)管路,6#低加進(jìn)口的凝結(jié)水與再循環(huán)回水混合至70℃,進(jìn)入低低溫省煤器被加熱至109.5℃,回到6#低加進(jìn)口的凝結(jié)水主管路。應(yīng)用低低溫?zé)煔庥酂崂孟到y(tǒng)降低排煙溫度48℃,回收煙氣單位熱負(fù)荷69.33kJ/kg,熵產(chǎn)法計算蒸汽做功能力增加了7.66 kJ/kg,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率降低2.15g(kw•h),全廠效率相對提高0.66%。按照計算結(jié)果,低低溫省煤器回收熱量的做功能力損失分布,表明總做功能力損失包含了煙氣余熱輸入損失、加熱器損失、汽輪機(jī)流動損失和凝汽器放熱損失等4項,分別占總損失的份額分別為85.23%、5.94%、3.96%和4.87%。
2.3 實驗案例三
電站機(jī)組回?zé)嵯到y(tǒng)中,若因利用熱量改變而排擠某級加熱器抽汽,會對其后的各級加熱器造成影響。對于疏水式加熱器,抽氣量減少會使進(jìn)入下級的疏水量會減少;對于匯集式加熱器,會使以后各級的凝結(jié)水量增加,這些原因都會造成后級加熱器的可利用熱量相對減少,因此,后面各級加熱器會增加抽汽量以保持熱量平衡。
3 結(jié)論
(1)煙氣冷卻器和回?zé)峒訜崞鬟@兩種加熱器存在傳熱溫差,產(chǎn)生了加熱器傳熱損失。提高低低溫省煤器進(jìn)、出口水溫,煙氣冷卻器傳熱溫差減少,傳熱損失降低;另外,煙氣冷卻器進(jìn)、出口水溫的提高還可以排擠更高能級的回?zé)岢槠責(zé)岢槠€的上移,從而使兩種加熱器的總傳熱損失減少。但過小的煙氣冷卻器端差會導(dǎo)致其傳熱面積增大、投入增加,低低溫省煤器出口水溫選擇往往要依據(jù)投資和收益進(jìn)行綜合考慮。
(2)低低溫?zé)煔庥酂崂孟到y(tǒng)通過加熱凝結(jié)水排擠回?zé)岢槠谠黾悠啓C(jī)做功的同時導(dǎo)致排汽量較原來增加2.79%,使汽輪機(jī)內(nèi)流動損失和凝汽器放熱損失增加。對于汽輪機(jī)內(nèi)流動損失,由于鍋爐排煙溫度的限制,低低溫省煤器排擠的抽汽一般為低壓回?zé)岢槠瑑H造成的汽輪機(jī)低壓缸后部的流動損失增加,影響有限。汽輪機(jī)流動損失增加占總損失的3.96%。排汽量增加造成的凝汽器放熱損失增加占總做功能力損失的4.87%,而在以熱力學(xué)第一定律為基礎(chǔ)的分析方法中,排汽量增加導(dǎo)致冷源損失增大,回收余熱的所有做功損失都被歸為冷源損失之中。
(3)由于系統(tǒng)利用的是煙氣余熱,煙溫較低,因此煙氣余熱自身帶有大量的,構(gòu)成了煙氣余熱輸入本項損失與利用煙溫相關(guān),表明煙氣余熱利用系統(tǒng)的熱經(jīng)濟(jì)性受到鍋爐原始排煙溫度的限制。如果鍋爐排煙溫度較高,一方面煙氣余熱輸入損失減小;另一方面,低低溫省煤器的出口水溫得以提高,加熱器傳熱損失降低,還可以排擠更高能級的抽汽,相同回收熱量下排擠抽汽量減少,凝汽器放熱損失也會降低,從而使系統(tǒng)的熱經(jīng)濟(jì)性顯著提高。
4 結(jié)語
低低溫高效燃煤煙氣處理工藝具備除塵提效、節(jié)能減排、高效脫除SO3、緩解“石膏雨”、解決視覺污染、實現(xiàn)干煙囪排放等綜合優(yōu)點,粵電大埔電廠大型機(jī)組示范應(yīng)用所取得的優(yōu)良效果更加驗證了該工藝的高效可靠性。該工藝未來必將成為超低排放的一種主流工藝,得到廣泛的推廣應(yīng)用。