常減壓裝置所在部門根據航煤產品排產計劃,在確保航煤閃點不大于43攝氏度、終餾點不大于298攝氏度,產品質量合格的情況下,適當減少常頂石腦油和柴油產品收率,將航煤收率穩步提升至10%以內,全力確保為航煤加氫裝置供料穩定。
航煤加氫裝置所在部門協調常一線上游裝置,加強原料控制,努力提高加工原料清潔度,以緩解反沖洗過濾器壓差上升較快而產生的管線堵塞問題。與此同時,部門將硫含量控制在150毫克/千克,將抗氧劑控制在24毫克/升以內,并精準控制航煤水含量、閃點、銅片腐蝕、分餾爐出口溫度及塔頂溫度等生產指標,在確保產品質量穩定的前提下,將航煤產品收率提升至98.5%,確保每天產量達到2400噸以上。
去年是蠟油加氫裂化裝置運行末期挖潛增效的黃金時段,按照公司總體優化方案要求,蠟油加氫裂化裝置所在部門將冷后溫度控制在45攝氏度以上,以降低航煤產品的含水量;不斷調整反應深度和分餾塔頂溫度,精心調整石腦油收率和柴油收率,從而將航煤收率穩步提升至20%以上,并同步調整分餾塔頂溫度和航煤閃點等質量指標,在確保航煤產品質量合格的情況下,將航煤產品日產量持續保持在1200噸。
為提升航煤高效產品收率,常減壓、航煤加氫、蠟油加氫裂化等裝置加強生產運行管控。常減壓裝置優化電脫鹽操作,將脫后原油鹽含量由2.5毫克/升降至1.5毫克/升,常頂腐蝕問題得到有效控制;航煤加氫裝置穩定進料泵運行,對壓縮機分流罐定期排液,努力改善燃料氣和氫氣品質,確保氫氣和燃料氣管網平穩運行;蠟油加氫裂化裝置完成消缺檢修和更換催化劑之后,促使反應器壓降由0.35兆帕降至0.13兆帕,氫油比由125提高至145以上,反應深度明顯提高,為提升加工負荷奠定了堅實基礎。