8月20日,“深海一號”大氣田完成投產以來的首次水下管道清理作業,這也是我國首次在超深水海域完成水下管道清理作業,有助于完善我國超深水氣田生產運維技術體系,為后續高效開發深水油氣田做好技術儲備。
“深海一號”大氣田采用“超深水水下生產系統+半潛式生產平臺”模式開發海洋天然氣資源,在水深1500米部署水下生產系統,并通過海管連接水面和水下生產設施。
海管被稱為“海上油氣田的血管”,長期輸送海洋油氣的過程中可能出現類似“血栓”阻塞或“斑塊”腐蝕等問題,這時就會通過向管道內發射清管球的方式開展清管作業,這也被稱為“通球”。
“深海一號”氣田設計部署了3套海管“通球”裝置,分別用于實施氣田內部生產設施海管和外輸海管的清管作業。本次實施的超深水海管清管作業僅針對氣田內部生產設施海管,“通球”總里程超過100公里。
中國海油“深海一號”氣田生產監督 張寶: 我們把清管球送入海管后,會調整控制管線內介質的流向和壓力,讓清管球按照作業計劃路徑行進,并通過傳感器監控“通球”的進程。
天然氣在低溫高壓條件下極易形成水合物,因此超深水氣田海管在輸氣過程中會出現管線“冰堵”現象,讓清管作業“卡球”的風險急劇增加,使得超深水海管清管作業的難度遠大于淺水油氣田。“深海一號”作業團隊在超過72小時的“通球”過程中,在保證氣田向下游民生用戶持續穩定供氣的同時,推動清管球以約每小時5公里—6公里的速度在海管中前進,順利完成了此次作業。
中國海油“深海一號”氣田總監 李治: 經過對清管作業產出物的分析,我們能夠初步判定“深海一號”的生產海管處于良好運行狀態,與設計預期相符,再次驗證了我國首個超深水氣田水下設施設計與質量的可靠性。