記者近日獲悉,長慶油田通過加深下古氣藏地質研究和優化布井,在靖南地區一個井場擒獲3口無阻流量均達百萬立方米以上的高產氣井,平均日無阻流量達142萬立方米。
由長慶采氣六廠負責開發的靖南地區,為典型的低滲致密氣藏,下古生界馬五1+2氣藏儲層溶蝕作用弱,物性及含氣性差,局部產水,氣水復雜,給氣田有效開發帶來了嚴峻挑戰。針對高橋區下古儲層地質條件復雜現狀,近年來,采氣六廠以“打效益井,打高產井”為目標,不斷深化下古氣藏地質認識,著力解決制約下古氣藏開發的技術難題。特別是在前期研究基礎上,采氣六廠從巖溶古地貌、氣水分布規律研究入手,進行儲層主控因素研究,并結合靖南地區地質特點,采取叢式布井、水平井開發的技術對策。
長慶油田技術人員在尋找富集區、富集層選址布井過程中,充分利用地震、地質、鉆井、測井、分析化驗成果,以沉積微相、巖溶古地貌、小幅度構造、氣水分布、儲層評價等多因素為研究基礎。一是根據靖南區馬五1+2期為濱淺海蒸發潮坪環境的實際,有效確定區域中部、中北部為有利沉積微相區。二是運用地球物理法、古地質學法、殘余厚度法、印模法等多種方法彼此推演、相互印證,精細刻畫靖安區巖溶古地貌形態,確定了巖溶潛臺區緩坡帶是實施水平井的有利區。三是通過對這個區地層水演化過程及形成機理研究,確定了產水層分布模式的主要類型。四是通過地震、地質研究,判斷該區局部發育少量疊加于鼻狀構造上的穹形和盆形構造,為水平井部署設計提供依據。
靖南地區的這個叢式井組在強化地質認識的基礎上,進行水平井井位優化部署,精細科學設計。鉆井實施過程中,現場、室內緊密配合,加強現場地質導向,實時跟蹤分析,及時調整井眼軌跡,水平井有效儲層鉆遇率平均達到74.7%,促使馬五1+2氣藏水平井開發取得重大突破,確保了百萬立方米叢式井組水平井的成功實施。
據悉,這3口高產井不僅創造了長慶油田一個井組獲得多口百萬立方米高產井的好成績,也是長慶油田在下古地層首次擒獲百萬立方米以上高產氣井。